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                中和循環(huán)法治理硫酸生產(chǎn)廢水
                來(lái)自:宜興市海源環(huán)保設(shè)備有限公司  作者:  
                 

                某磷化公司年產(chǎn)2萬(wàn)余噸硫酸的硫酸車間,系采取投資較少,工藝較簡(jiǎn)單的沸騰焙燒,文、泡、文水洗凈化,一轉(zhuǎn)一吸工藝流程的小型硫酸生產(chǎn)裝置,由于該工藝流程中凈化工段為水洗流程,故在硫酸生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生大量帶礦塵的含酸廢水,排放至河道中,不僅淤塞航道,而且也嚴(yán)重污染了水質(zhì)。屬于淮河流域污染企業(yè),環(huán)保部門下達(dá)限期治理通知后,該公司經(jīng)由科研部門論證,經(jīng)篩選采用中和、循環(huán)法治理硫酸生產(chǎn)廢水,取得了顯著效果。

                1 處理前廢水排放量及污染分析

                        硫酸車間排放的廢水經(jīng)檢測(cè),其廢水排放量為35~50m3/h,其中排出礦塵約350~450kg/h,SO2約4~7kg/h,SO3約30~60kg/h,含砷量因礦種而異,檢測(cè)也嚴(yán)重超標(biāo),排放廢水的溫度在45℃左右,pH值約1.5,總酸度為2.06,懸浮物1538為mg/L。

                2 硫酸車間凈化工段工藝操作原理

                        來(lái)自沸騰焙燒爐約850℃的高溫含塵氣體經(jīng)2級(jí)除塵及冷卻降溫后,爐氣溫度仍高達(dá)350℃左右,仍還有少量渣塵,為滿足工藝要求,需對(duì)此高溫含塵氣體進(jìn)行洗滌冷卻,凈化工段承擔(dān)洗滌冷卻的設(shè)備計(jì)3臺(tái),即第一文丘里洗滌器、泡沫塔、第二文丘里洗滌器。高溫含塵氣體首先進(jìn)入第一文丘里洗滌器,經(jīng)與該設(shè)備送入的大量冷卻水接觸換熱后,氣體溫度降至50~60℃,同時(shí)第一文丘里洗滌器也除掉絕大部分氣體含塵,由此產(chǎn)生約10~15m3/h的廢水,經(jīng)第一文丘里冷卻除塵后的氣體再進(jìn)泡沫塔,泡沫塔的主要作用是進(jìn)一步降溫將原始SO3酸霧的顆粒變大,氣體經(jīng)泡沫塔處理后,溫度降至30~40℃,并同時(shí)產(chǎn)生約18~25m3/h的廢水。經(jīng)泡沫塔處理后的氣體,此時(shí)溫度及含塵量已大為降低,溫度約30~40℃,含塵量?jī)H為原來(lái)的3%~5%,但氣體所含的SO3量仍較大,故再進(jìn)入第二文丘里洗滌器進(jìn)行洗滌,以除凈爐氣中所含的SO3酸霧,由此產(chǎn)生7~10m3/h廢水。

                3 適度中和、循環(huán)使用處理廢水工藝的原理

                        如上所述,凈化工段操作的目的,是冷卻降溫、除塵及除去SO3酸霧,而要達(dá)到這一目的必須使用大量的冷卻水。該工藝使用的冷卻水在水質(zhì)上卻無(wú)特殊要求。因此,把凈化工段排出的廢水經(jīng)中和沉淀,冷卻降溫后再返回凈化工段循環(huán)使用,從理論、工藝要求上講,應(yīng)該是可行的。但是,如果完全中和掉水中的酸性,必將生成大量的硫酸鈣、亞硫酸鈣。而硫酸鈣很容易積聚在管道及設(shè)備上而引起管道設(shè)備堵塞。因此,采取適度中和的方法,使pH控制在3~4,即保持循環(huán)水是酸性,減少設(shè)備的結(jié)垢。
                其工藝流程如下:


                石灰乳與酸性廢水反應(yīng)生成硫酸鈣、亞硫酸鈣、砷酸鈣、亞砷酸鈣,從而達(dá)到除硫、除砷的目的。

                4 適度中和循環(huán)使用工藝的具體操作

                        來(lái)自凈化工段的含塵廢水的pH值為1.5左右,使其在未沉淀前投加10%濃度的石灰乳,待其pH值升到3~4,再經(jīng)一級(jí)沉淀、二級(jí)沉淀,再流入清水池,此時(shí)廢水中懸浮物除掉90%以上,廢水的溫度也從高于40℃降到30℃。用1#泵將清水泵至冷卻塔冷卻降溫后,水溫降到20℃。因循環(huán)水中含有大量被溶解的鈣鹽,如不經(jīng)處理,由于凈化工段溫度較高,因水溫升高而使鈣鹽溶解度降低,會(huì)引起設(shè)備的結(jié)垢而堵塞設(shè)備。因此,在2#泵前的調(diào)節(jié)池內(nèi)滴加少量阻垢劑(ATMP),以防設(shè)備中鈣鹽因結(jié)垢而引起堵塞。由于水始終處于循環(huán)使用狀態(tài),在使用過(guò)程中鈣鹽的濃度會(huì)不斷增加,如果不能采取控制其濃度的辦法,最終由于水中的鈣鹽達(dá)到飽和而不能使用,導(dǎo)致循環(huán)使用工藝失效。而采取分流部分循環(huán)水,補(bǔ)充部分新鮮水的辦法,即將部分循環(huán)水用于焙燒工段的高溫爐渣、灰塵的冷卻降溫增濕。由于循環(huán)水中始終不斷地補(bǔ)充部分新鮮水,循環(huán)水中鈣鹽的濃度得到控制,循環(huán)水又不斷地被加入阻垢劑,設(shè)備的結(jié)垢堵塞現(xiàn)象就不會(huì)出現(xiàn)。

                5 運(yùn)行結(jié)果

                        (1)實(shí)現(xiàn)廢水循環(huán)使用,在循環(huán)水量上保持了平衡;

                        (2)循環(huán)水的水質(zhì)及水溫完全滿足硫酸生產(chǎn)的工藝要求;

                        (3)廢水實(shí)現(xiàn)了封閉循環(huán),達(dá)到零排放,廢水的pH值由處理前的1.5升至約5,懸浮物由處理前的1583mg/L降至19mg/L,污水總酸度由處理前的2.06mg/L降至0.8mg/L,廢水溫度由處理前的40℃~45℃降至約20℃。只要控制好水的溫度、pH、水質(zhì)、水量4個(gè)環(huán)節(jié),適度中和循環(huán)工藝在處理硫酸生產(chǎn)廢水方面是一種投資較少,操作簡(jiǎn)單的處理方案。減少甚至可達(dá)到廢水污染物“零排放”,具有顯著的環(huán)境效益和社會(huì)效益。

                [發(fā)布于:2009年02月22日]
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